昆鋼股份安寧公司煉鐵廠積極摸索高爐噴煤技術(shù)取得明顯成效。11月份,在線5座高爐噸鐵噴煤量達(dá)170kg以上,2000立方米六號高爐實(shí)現(xiàn)100%煙煤噴吹。
面對云南市場原料價格居高不下,鋼材價格不斷下滑的嚴(yán)峻形勢,昆鋼股份公司于8月份開始對各生產(chǎn)基地全面進(jìn)行低成本制造技術(shù)攻關(guān)。安寧公司積極響應(yīng),把煉鐵工序作為深入低成本制造技術(shù)攻關(guān)的“龍頭”,持續(xù)開展高爐用礦結(jié)構(gòu)和噴煤技術(shù)攻關(guān)。
在煉鐵生產(chǎn)過程中,提高高爐噴吹煤中的煙煤比例,多燃燒率高、價格相對低廉的煙煤代替高價的無煙煤。為進(jìn)一步降低高爐冶煉成本,煉鐵廠把提升噴吹煙煤配比作為低成本冶煉技術(shù)的攻關(guān)重點(diǎn)之一,積極開展噴煤技術(shù)攻關(guān)。
他們制訂了新老制粉系列分開供煤的工作方案,先后對新老高爐噴吹煤工藝系統(tǒng)進(jìn)行配料裝置,氧含量在線監(jiān)測及輔助工程等設(shè)置改造。在確保安全穩(wěn)定的條件下,采取逐步加量的方式,不斷提升噴吹煙煤配比,分別在3月至11月期間,對在線高爐噴吹用煙煤配比進(jìn)行了逐步調(diào)整,實(shí)現(xiàn)了3號、4號、5號小高爐提升到60%以上,六號高爐從60%提升到100%配比,鐵噴煤量達(dá)到了180kg以上,為大小高爐摸索低成本冶煉創(chuàng)造了條件。
他們積極提升操作水平,嚴(yán)格控制工序成本。在各工序深化實(shí)施指標(biāo)分解和貨幣化管理,加大對班組電、煤氣等能源用量的考核力度,推行設(shè)備維護(hù)人員跟班制,不斷降低工序成本。