在2月23日的2011年度總結(jié)表彰暨2012年挖潛增效動員大會上,唐鋼正式下達(dá)了全年50億元的挖潛增效計劃,在市場“嚴(yán)冬”中度難關(guān)、求發(fā)展。通過推行全成本理念,加強(qiáng)服務(wù)和品牌意識,唐鋼產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量在穩(wěn)步提升,消耗和成本在持續(xù)下降。開展組織模式調(diào)整僅僅一個季度,唐鋼就實現(xiàn)了10億元的挖潛效益。同時,唐鋼的非鋼產(chǎn)業(yè)正在成為創(chuàng)效單位。數(shù)年前開展的廠區(qū)治理和節(jié)能減排仍在持續(xù)深化,預(yù)計2012年年底自發(fā)電比例將從目前的70%提高到80%。
目前,唐鋼日發(fā)電量達(dá)到800萬千瓦時,達(dá)到用電量的70%,余熱余能發(fā)電機(jī)組年發(fā)電量累計已達(dá)24億千瓦時以上,每年可減少外購電費12億元;噸鋼煤氣日回收量穩(wěn)定達(dá)到130立方米,每天創(chuàng)造價值150萬元左右,達(dá)到全國第一;每煉1噸鋼不僅不增加能耗,還能從余熱、余能中回收相當(dāng)于20.58公斤標(biāo)煤的能量,位居全國第一。
與此同時,通過原燃料的結(jié)構(gòu)調(diào)整,使得唐鋼高爐所用礦石品位降低了1.5個百分點,鐵精粉質(zhì)量降低了1-3個檔次。但原燃料品位的下降,并未影響到高爐的穩(wěn)定和鐵水的質(zhì)量。統(tǒng)計顯示,3200立方米高爐所產(chǎn)鐵水含硅量較去年同期降低0.1%,可使噸鐵焦比降低4公斤,并減少后續(xù)物料消耗,噸鋼成本又可降低5元。由此,截至3月底,煉鐵系統(tǒng)已經(jīng)實現(xiàn)了噸焦、噸鐵工序雙降成本100元的目標(biāo)。
為保障企業(yè)生產(chǎn),鋼鐵企業(yè)都有相當(dāng)量的鐵礦石庫存。但在如今的背景下,這無疑會增加企業(yè)的資金壓力,增加不必要的損耗。因此,通過制定更加合理的生產(chǎn)調(diào)度計劃,唐鋼實現(xiàn)了鐵礦石庫存從300萬噸降低到80萬噸。同理,唐鋼幾乎消滅了不合理的產(chǎn)品備品備件現(xiàn)象。截至記者發(fā)稿之日,唐鋼的庫存占用資金已從去年年底的90億元降低到了58億元,大大提高了資金效率,降低了生產(chǎn)成本。如今,唐鋼的采購、物流、銷售等環(huán)節(jié)也開始了組織模式調(diào)整,唐鋼的噸鋼物流費用已較去年平均水平降低了100元。
到一季度末,短短三個月時間,唐鋼便收獲了金燦燦的果實:本部各工序噸鋼成本較上年降低400元,達(dá)到了全年挖潛增效50億元的階段性目標(biāo)水平。唐鋼下半年要全面借助于德高搭建的技術(shù)服務(wù)平臺,實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的