在"居危思危,居危思進"大討論活動中,石鋼組織動員各單位和廣大職工積極開動腦筋,通過充分挖潛降低電耗和提高能源利用效率、大力發(fā)電創(chuàng)效兩個途徑,雙管齊下降本增效。通過努力,公司二季度綜合電價為0.5641元,比三時段平均電價低0.0365元,降低率6.07%,噸鋼降低17.67元。今年1至6月份,公司總發(fā)電量7451萬kWh,噸鋼發(fā)電87.5kWh/t,自發(fā)電比例17.9%,同比分別增加2330萬kWh、29.9kWh/t、6.2%。
千方百計節(jié)能降耗
每個月,安全部都會組織各生產(chǎn)廠召開一次節(jié)電專題會議,研究部署節(jié)電措施。煉鐵廠降低電耗攻關(guān)小組,負責區(qū)域范圍內(nèi)的節(jié)電措施的落實、監(jiān)督、檢查與考核。"把噴煤檢修安排在用電峰段實施。""充分挖掘高爐沖渣水泵變頻設(shè)施的潛力,保持高效率運行。"一項項行之有效的措施都以書面的形式傳達下去。煉鋼廠通過減少精煉爐生料加入量,減少過程生料的吸熱,并根據(jù)VD要鋼溫度供鋼,杜絕高溫待鋼導(dǎo)致的能源浪費。一軋廠對于生產(chǎn)停止超過半小時的設(shè)備,在沒有明確指令運行時,輥道、軋機、流體站、鋸片電機、除塵等停止作業(yè)。對于超過1小時的要將逆變器停電;超過2小時,要將整流停電。三軋廠制定了明確的實施辦法。該廠對生產(chǎn)順序進行合理安排,統(tǒng)一安排鋼坯入爐,減少天車搬倒費用。并根據(jù)當前生產(chǎn)小批量、小爐號,多訂單、多規(guī)格的生產(chǎn)實際,解決大規(guī)格生產(chǎn)精整收集的瓶頸問題,對大于Ф25的規(guī)格降低軋制節(jié)奏,由74條/小時降至70條/小時。
同時,各單位積極采取技術(shù)革新措施實現(xiàn)節(jié)能降耗。一軋廠軋機液壓站液壓泵實行開4備1,通過對液壓泵的控制模式改造,實現(xiàn)了開3備2的功能,在正常運行時減少一臺泵的耗電量。制氧廠2012年5月增上低壓氮透,改變以往低壓氮氣由中壓氮氣通過減壓來供應(yīng)的狀況,日節(jié)電17000KWh。煉鐵廠0號泵站兩臺上塔水泵更換為節(jié)能型水泵,電機功率由原來的200kW降低至160kW和132kW,綜合節(jié)電率38%,年可節(jié)電100萬kWh。煉鋼廠轉(zhuǎn)爐一冷水系統(tǒng)更換為蒸發(fā)式冷卻器,并取消旁冷塔系統(tǒng),降低了系統(tǒng)水溫,滿足了工藝要求,日均可節(jié)電約7000kWh。
主動出擊發(fā)電創(chuàng)效
煉鐵廠采取節(jié)電措施的同時,積極利用TRT、BPRT進行發(fā)電。他們根據(jù)各高爐設(shè)備特點做好設(shè)備日常點檢日修,控制高爐無計劃休風時間。加強高爐計劃檢修項目的落實,提高檢修質(zhì)量,保證高爐長期穩(wěn)定運行,從而提高TRT機組的作業(yè)率。同時,他們根據(jù)高爐運行情況,及時調(diào)整操作方式,在高爐煤氣量具備起機條件的情況下,保證TRT、BPRT系統(tǒng)與高爐同步運行,并設(shè)專人負責,使風機發(fā)電系統(tǒng)正常運行。今年1-6月份TRT發(fā)電561萬kWh,BPRT節(jié)電2040萬kWh。
動力廠煤氣調(diào)度密切關(guān)注各用戶高爐煤氣使用量及主管網(wǎng)壓力變化情況,及時與相關(guān)部門進行聯(lián)系溝通,做好煤氣的動態(tài)調(diào)整,在保證正常生產(chǎn)供應(yīng)的情況下,盡量使鍋爐多用高爐煤氣,提高發(fā)電能力。與此同時,他們"眼觀六路耳聽八方",隨時掌握VD、軋鋼線和高爐檢修情況,提前調(diào)整鍋爐、汽機運行方式,視情況安排組織好開停汽機。充分利用VD、軋鋼線的檢修,提高汽機發(fā)電量。1-6月份動力廠熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電3177萬kWh,同比提高263萬kWh。